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丝柬滤器的应用和改造

作者: 2013年07月22日 来源: 浏览量:
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1丝束滤器的应用  我公司酸浴车间酸浴过滤系统原来采用的是微孔过滤器,而微孔过滤器在使用上有以下缺点:  ①需要经常更换滤杆,维修费用高;  ②反洗和更换滤杆时有害气体外溢严重;  ③过滤量相对较小,
1 丝束滤器的应用
  我公司酸浴车间酸浴过滤系统原来采用的是微孔过滤器,而微孔过滤器在使用上有以下缺点:
  ①需要经常更换滤杆,维修费用高;
  ②反洗和更换滤杆时有害气体外溢严重;
  ③过滤量相对较小,为达到生产需要,所需滤器数量多。
  特别是我公司2002年二期工程和2005年的三期工程投产后,酸浴过滤总量增加了4倍以上。继续使用微孔滤器已明显不能适应生产的发展。因此,在二期和三期工程中就开始选用新型滤器——丝束滤器。丝束滤器对比微孔滤器有以下优点:
  ①丝束价格较微孔管便宜,维护费用降低;
  ②滤器反洗时不打开底盖,有害气体外溢少;
  ③丝束滤器过滤量是微孔滤器的2倍以上,所用滤器少,占用厂房少。
  经使用过程证明,丝束滤器过滤效果完全满足生产工艺要求。在三期工程的三线四线中大量使用了丝束滤器,共安装l6台,又将一期工程的6台微孔滤器改为丝束滤器。同比微孔滤器,节省占地面积40% ,节省设备资金60万元。
  但是,丝束滤器在设备构造和工艺操作上也有不完善的地方。首先,滤器的滤芯容易损坏,而滤芯的作用却很关键:①起到支撑上下花板的作用;②密封上下花板中的圆盘心,防止污酸不经过丝束过滤直接进入回酸管中;③支撑丝束,防止丝束全部挤压到一起,影响过滤效果。其次,用水反洗时耗水量大,一台丝束滤器反洗用水量18m /d。针对上述两点加以改造,以达到稳定运行、节能降耗的目的。
  2 丝束滤器的改造
  2.1 丝束滤器滤芯改造
  丝束滤器的原滤芯设计是中间从上到下一根直管,直管上有三个加强圈,滤芯使用两个月,其三个加强圈就基本损坏,需更换新的滤芯。对滤芯的改造,是将原来滤芯上的三个加强圈改为四个加强圈,并改变加强圈的形状和受力点。
  丝束滤器滤心加强后,支撑丝束的效果比原滤芯好,保证了酸浴的过滤效果,使酸浴透明度没有太大的波动;而且滤芯的使用时间延长,其更换周期由两个月延长到一年,大幅度降低了维修费用。通过对滤芯的加强改造,减少了丝束滤器的拆台次数,提高了设备运行效率,保证了纺丝生产所需酸浴质量的稳定。
  2.2 滤器反洗工艺改造
  丝束滤器原设计为用水进行反洗,用水反洗的工艺操作为:将滤器内的酸放空后,打开滤器的进水阀门,滤器内进水达到一半时,关闭进水,打开压缩空气阀门,用压缩空气进行空气搅拌,然后将滤器内的污水排放到地沟,同样的操作要再进行三遍。用水对丝束滤器进行反洗,由于水温低,其反洗效果差,滤器过滤能力衰减的较快,酸浴透明度有很大的波动,且滤器反洗时需消耗大量的生产水。对其工艺改造,是将丝束滤器的反洗由用水反洗改为用酸的反洗,用酸反洗的工艺操作为:将滤器内的酸浴放空后,打开滤器的进酸阀门,滤器内进酸达到一半时,关闭进酸,打开压缩空气阀门,用压缩空气进行空气搅拌后将滤器内的污酸排放到丝束反洗罐,同样的操作再进行两遍后,将丝束反洗罐内的污酸打到微孔滤器中进行过滤,然后回用到酸浴循环系统。
  丝束滤器用酸反洗后,滤器的过滤效果比用水反洗后好,且酸浴透明度没有太大的波动;原用水对丝束滤器进行反洗时,一台滤器耗水为18m /d,经改用酸反洗后不再使用水,不仅节约了大量生产用水,而且相应地减少了污水处理费用和污水排放费用;原丝束滤器采用水反洗时,有大量的污水要排放到车间内的地沟中,污水中含有的硫化氢和二硫化碳挥发外溢到车间,污染车间环境,改用酸反洗后,污酸被排放到丝束反洗罐,丝束反洗罐有外排气管线,硫化氢和二硫化碳不会挥发到车间内,车间内的空气质量得到了改善。
  综上所述,酸浴过滤选用丝束滤器及对其技术改造后,设备的维修维护费用下降、生产效率提高,酸浴的过滤质量稳定;用酸代替水反洗滤器,不仅减少了外排污水而且有害气体不再外溢到车间。经济效益和社会效益都很明显。
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