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DN 1400等温冷管型低压甲醇塔的开发与应用

作者: 2013年07月22日 来源: 浏览量:
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1前言  近年来随着甲醇市场的走俏,国内正新建或在建一批大型甲醇厂,采用的都是低压合成技术。究其原因,低压单醇不仅生产规模大,而且由于合成压力低(~5MPa),综合能耗低,甲醇质量好,投资也相对较少,经济效
  1 前言
  近年来随着甲醇市场的走俏,国内正新建或在建一批大型甲醇厂,采用的都是低压合成技术。究其原因,低压单醇不仅生产规模大,而且由于合成压力低(~5MPa),综合能耗低,甲醇质量好,投资也相对较少,经济效益好。
  目前,国内低压甲醇合成塔多采用管壳式的Lurgi塔,也有ICI的多段冷激等塔型的使用。自从我国自主开发成功均温型低压甲醇塔并取代生产强度较差、引进的多段冷激塔后,在市场中充分显示了较强的竞争力。
  浙江工业大学自20世纪70年代成功开发了单管折流式合成塔内件后,在氨和甲醇合成领域中得到了大面积推广应用,取得了良好的经济效益和社会效益。
目前,浙江工业大学在单管折流式(即等温型或均温型)内件于中压联醇及高压单醇成功开发与应用的基础上,又研发了新型等温冷管型低压甲醇塔(专利号:20041008453.x)。第一台DN1400合成塔在四川智捷天然气化工有限公司30kt/a甲醇技改项目中得到了成功应用,取得了明显的效益。
  2 设计方案及特点
  四川智捷公司采用天然气为原料生产甲醇,原生产能力为15000t/a,采用~1600管壳式合成塔,装填5.5m3催化剂,现生产能力需扩大一倍。经过调研,最后决定采用管壳式和冷管式合成塔,二个合成系统串联生产,即将老系统作为前一级,其醇后气作为后一级的气源,气体经热交预热至~150℃后人塔进催化剂床层,在~230℃反应,出塔气经废锅回收热量,副产0.5MPa蒸汽。出废锅气体经热交降至~70℃ ,再经水冷降温,至醇分分离粗醇后气体部分放空,其余返回循环机。用蒸汽(或电)加热器升温还原。工艺流程见图1。项目工程设计全部由中国成达公司承担。
 
    本合成塔结构见图2,它由外筒加内件二大部件组成。内件采用多重环管(n≥6)的单管折流式冷管胆,塔内不设换热器,内件亦无筒体。冷管胆用井字架支撑在外简壁上。内件上部设有上隔板,主要用于冷管胆引气管的密封,还与外筒法兰进行密封,采取榫槽面结构。使用不锈钢缠绕垫片。外筒上、下采用球形封头,上封头装有新型独特的气体分布器,下封头内装有圆桶形触媒挡板,连接出气管。封头底部还焊有三根卸触媒管。下封头内装填氧化铝球,其上方充满甲醇催化剂,整个床层呈连续相,触媒连同氧化铝球可以连续自卸。
该合成塔具有以下优点:
(1)与冷激式低压甲醇塔相比,床层温差大幅度减小,有利于甲醇合成反应,转化率高,副反应少,催化剂寿命长,空时得率高(可提高~50%),操作稳定,方便,还可副产蒸汽。
(2)与管壳式低压甲醇塔相比,床层温差还小(△t≤10℃),结构简单,无特殊材质要求。催化剂装填系数可达~65%,比管壳式提高一倍,冷管型传热面积减少-70%,不需特殊不锈钢,设备投资可大幅度降低。之外,塔阻也比管壳式小。
(3)与U形管低压甲醇塔相比,由于冷管布置更加合理,床层等温性佳,多重环管结构,稳妥可靠,装卸催化剂也更为方便。
 3 催化剂装填与升温还原
     我们采用浙江工业大学研发的等温冷管型低压甲醇塔,其中内件由浙江某机械厂制作。合成塔催化剂容积为7.8m3,实装XNC一98型催化剂11吨,粒度为φ5×5mm (原设计为 ×5mm)。
     本次催化剂采取低氢还原,升温还原方案由西南化工研究设计院催化剂厂制订(见表1)。计划65小时,在实际执行过程中进行了适当调整。从2005年3月24日10时开始升温。由于老系统需继续生产,新系统是在边生产的条件下边还原,因现场只能启用一台13.3m3/min循环机,N2补气压力又受到限制(~1.1MPa),故还原压力低,还原空速小(<1000h-1),实际时间比计划延长~30h。还原过程中床层温差较小, 出水旺而均匀(个别时间达70kg/h),还原出水较为彻底。本期催化剂还原出水1961kg,其中物理水302kg(比理论量少~100kg), 占理论出水量的93%。还原结束前,床层底部温度达220℃ 。此时床层轴向温差5℃ ,三个平面温差<2℃ ,最后连续出水1.6kg/h,还原视为基本结束。在3月28日8时开始换气提压转入轻负荷生产。在此阶段压力提到~4.0MPa。温差7.2℃ 。平面温差1~1.9℃ ,塔压差18kPa。甲醇流量~1.7m3/h。生产情况正常。这次升温还原过程较为顺利。内件的优良性能及安装到位从而保证了较小的床层温差,催化剂还原彻底且还原后活性较好,尽管还原过程受空速限制,即使在实际还原中水汽曾高达~7g/m ,仍然对其活性影响不大。

  4 初步使用情况
  由于申请增加指标的天然气量目前尚未到位,另外考虑到老系统需要检修,故停开老系统,以确保整个新系统的投运与考查。
    在目前转化供气尚未完全满量的工况下。即转化气流量为11458Nm3/h, 组成(%)为:CH45.29、CO 10.88、co2 10.29、H2 73.54;人塔气压力4.9MPa,人塔气温度167.3℃ ,人塔气组成(%):CH4 16.25、CO 2.32、co2 2.12、H279.31,床层热点温度229.4℃ 。轴向温差10℃ 。平面温差0.5~1.7℃ 。出塔气温223.7℃ ,出塔气量68515Nm /h,塔阻75.2kPa(如采用φ9 ×5催化剂,则塔阻可降至50kPa以下),比原管壳式塔阻低得多。系统各节点温度见表2。精甲醇产量~l8.5t俄(最高达l9.7t俄),副产0.36-0.5MPa蒸汽~2670 /h,吹扫气量2201Nm3/h,送转化炉燃烧。

  5 经济效益分析
  这次30kt/a甲醇技改项目总投资约二千万元(整个系统新建)。粗醇系统与老系统相比减少一台汽包,增加一台废锅和一台蒸汽加热器,由于更新了造价更低的合成塔,该部分投资将近节省~110万元。
     新系统目前生产能力已超过15kt/a的设计要求,现产量比老系统增加~l5%,如果转化供气量再增加,该系统生产能力完全可达20kt/a。
     目前生产天然气单耗1030m3,相应降低了30 ,电耗480kW·h,下降50~60kW·h。另外,副产蒸汽量还能增加~l2% ,进水冷温度还降低~20℃ ,能使冷却水用量有所减少。总之,这次30kt/a甲醇技改项目完成得比较满意。
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