于胜辉
介绍了中铝山东分公司循环水污泥处理系统的概况,重点论述了卧螺
离心机在污泥脱水处理中的运行管理,简要分析了试运行期间遇到的问题及解决方法,并讨论了卧螺
离心机的重要作用。
循环水污泥系统概况
中国铝业山东分公司循环水系统主要承担着氧化铝厂(烧结法)、化学品氧化铝公司等生产单位各工序排水的沉淀处理、冷却降温和循环供应任务。
循环水污水处理系统主要包括水处理西站、水处理东站、大泵房(蒸发循环水)三个子系统,处理工艺为传统污水处理方法。因各生产岗位排水复杂,回水水质和水量时常变化,其中水处理西站日处理污水量为 2.5万m3~3万m 3,水处理东站日处理污水量为2.5万m 3 ~3万m 3 ,大泵房系统日处理蒸发循环水量为16万m3~20万m3。循环水污泥处理系统包括重力浓缩处理及机械脱水处理(卧螺离心机),因来泥为各污水处理设施排泥,污水本身水质变化较大,所以污泥性质不稳定。其中,重力浓缩日处理量为2500m3~7200m3,离心机日处理量约为360m3~960m3。
离心机在试验和试运行期间的运行情况
1.卧螺离心机的技术参数及工作原理。公司采用的是上海市离心机械研究所 生产的LW530×2270NY型卧式螺旋卸料 沉降离心机。该离心机具有输出扭矩大, 差速自动反馈调节,推料功率自动补偿, 不易发生堵料情况,分离效率高的特点。 主要技术参数为转鼓直径530mm; 转鼓有效工作长度2270mm;最大分离因 素2200g;锥角2×8o;转鼓与螺旋差转速 2~16r/min;转鼓转速0~2700r/min 无级可调;悬浮液处理能力15~40m 3 /h; 电机功率37kW;螺旋形式为单头、左旋、 超前;转鼓形式:圆柱-圆锥形;溢流板 直径为Ф283、Ф288.5、Ф294、Ф299.5 四档可调。
工作原理是通过转鼓与螺旋的差转速 △n实现固液的高效分离。
2.试验期间运行分析。2008年10月底,公司选用上海离心机械研究所的车 载LW350型卧螺离心机对循环水污泥进行了定性试验,LW350型离心机的主要 参数为螺旋差速2~20r/min、转鼓转速 3700r/min、电机功率15kW。絮凝剂选用 浓度为1.5‰的阴离子型聚丙烯酰胺,试验数据见表1。从运行数据可以得出:
(1)在污泥参数基本相同的情况,差速越大,泥饼在离心机中停留时间也越短,泥饼含固率越低,相应的固体回收率也越低。
(2)对比第2组和第3组数据,在离心机参数及污泥固体总量一定时,加絮凝剂调节后,滤液浊度明显降低,固体回收率提高了20%,脱水性能得到改善。
(3)因污泥黏度小、碱性大,絮凝剂的用量较多,按进机污泥与加药瞬时流 量的对应关系,假设进机污泥性质稳定,连续运行下,日均消耗1.5‰的絮凝剂 约0.128kg/m3(泥),加药成本为5.1元/m3(泥)(絮凝剂按40元/kg计)。 3.试运行分析。2009年4月24日,新建卧螺离心机项目投入试运行。
因前期试验时加絮凝剂成本太高,且公司循环水污泥为无机污泥,成分复杂多变,泥沙含量大,同时含有铝、铁、钙、钠、钾等金属离子,黏性小,碱度大,悬浮物含量高,所以项目没有安装加药系统。试运行期间,进机污泥参数变化不大,离心机的各项参数基本保持为污泥流量 20m3/h、差速8r/min、转速1800r/min、主机电流30A,试运行数据见表2。
根据表2数据可知,离心机参数一定时,泥饼含固率随污泥浓度的升高而降 低;在不加絮凝剂的情况下,泥饼含固率 均大于50%,相应的固体回收率约为60% 左右,每天外送干泥约20吨;脱水处理后 的滤液浊度太高,因离心机的分离范围有 限,大量的小颗粒在没有絮凝剂的作用下 不能有效地脱除,溢流到下水道后进入污 水处理系统,直接影响了循环水的水质(循环水供水主要控制浊度)。
问题分析及优化方案的选择
1.絮凝剂的取舍。因污泥本身浊度较高、固体颗粒比重小且属于难分离物料, 絮凝剂的投加量会很大,同时形成的絮团 强度不够,在重力浓缩阶段加入絮凝剂可 以极大地减少进离心机的污泥量,但是进 入搅拌槽后,在连续强力搅拌下,絮团极 易破碎,容易造成后续投加絮凝剂过量。 投加絮凝剂成本太高,不利于经济运行。
2.改变离心机滤液排放流程。流程改 造方案为将滤液收集到溢流水箱,通过溢 流水泵排至16米沉降槽。
3.优化重力浓缩处理流程。在机械脱 水前,有两级重力浓缩处理设施,水处理西站的排泥连续且泥量较多,经过16米沉 降槽一级浓缩处理后,进入3#、4#浓缩槽 进行二级浓缩处理,且大泵房系统的排泥 间断性进入3#、4#浓缩槽。
为最大限度利用两级重力浓缩处理设 施,改变运行方式为在大泵房不排泥时, 16米沉降槽底流排泥量为50m3/h;大泵 房排泥时,大泵房排泥量限定为20m3/h、 16米沉降槽底流排泥量为30m3/h。因为 大泵房处理蒸发循环水,水源较少,水处 理西站回水复杂,外来水源较多,沉淀池 中污泥量较多,所以应压低大泵房的排泥, 压低总排泥量,延长污泥在浓缩槽内的停 留时间(12~16小时)。这样不仅可以保 证浓缩槽的溢流水质,确保污泥的有效浓 缩时间,尽可能降低污泥中的空隙水,提 高进离心机的污泥含固率。同时可以减少 进机泥沙含量,降低滤液的含固率,进而 确保离心机的机动平衡。
4.合理化离心机运行参数。在参数的 摸索调节中,转鼓转速过大会造成离心机本 体的磨损和增加动力消耗,转速过小,达不 到处理效果,在前期运行转速1800r/min的 情况下,适当调节到2100~2500r/min范 围内;同时结合污泥含固率的减少和物料 的难分离特性,将差速由前期的8r/min降 低到2.5~6r/min范围内,延长固体颗粒 在离心机内的停留时间。调节后运行数据见 表3(选择上午8时数据)。
阶段性效果及下一步运行要点
1.阶段性效果。结合表3的运行数据 可以看出,随着进机污泥含固率的降低, 通过适当增加转鼓转速和减小差速,经 过离心脱水后的滤液液固比基本保持在 80:1,泥饼含固率在48%左右,但相应的 固体回收率低于50%。
表4为5月底每天的输送泵外排污泥 量。由表4数据可知,现阶段日均外排泥量为103/8=12.9m3,循环水系统日均可 减少43.98/8=5.5t干泥,从根本上可确保 循环水的供水水质。
2.下一步离心机的运行要点。
(1)以设备安全经济运行为出发点, 在保证泥饼含固率的基础上,调高溢流板 的直径,适度降低差速,合理控制转鼓转 速,尽量减少滤液含固率,提高固体回收 率,通过有计划的实验寻找离心机的最佳 经济运行点,并设计出不同条件下的差速 变化曲线,指导离心机的运行。
(2)继续摸索重力浓缩处理系统的运行,结合进机污泥含固率持续低值的现状,间断运行排泥,即缩短排泥时间,增加排 泥频次,延长污泥的浓缩时间,减少进离心机污泥的泥沙含量,保证进离心机的污泥具有较高浓度,确保离心机充分发挥脱水性能。
(3)加强离心机系统的运行维护,形成一套严格有效的管理制度,对关键设备或关键部件进行定期维护,确保系统的良好运行状态。(作者单位:中国铝业山东分公司)