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沧炼焦化装置30次分并炉实现标准化

作者: 2014年10月14日 来源: 浏览量:
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截至今年9月底,沧州炼化炼油三部焦化装置分并炉操作已达30次,成为全石化系统安全平稳分并炉次数最多的装置。他们在精心摸索、不断改进和完善过程中,不仅保持了安全生产,还实现了标准化操作。

  截至今年9月底,沧州炼化炼油三部焦化装置分并炉操作已达30次,成为全石化系统安全平稳分并炉次数最多的装置。他们在精心摸索、不断改进和完善过程中,不仅保持了安全生产,还实现了标准化操作。

  从2010年底扩建后的新焦化装置投用以来,作为拥有两炉四塔的生产装置,因为生产原料问题而频繁分并炉。每当原料充足时,两炉四塔便全部运行;当原料不足时,就只开一炉两塔。由于原料变化,每年分并炉操作都多达七八次。

  其间,沧州炼化炼油三部围绕安全优化平稳这一主题,集思广益,群策群力,不断摸索和完善分并炉操作实施方案,逐步实现程序的标准化。他们先后发现和克服了分并炉过程中的诸多难题。2011年,他们针对焦炭塔油气线在经过分馏塔的塔壁阀时,经常出现打不开的弊端,通过完善防结焦蒸汽系统,根除了症结。针对开关油气线至分馏塔塔壁阀时,时常出现塔壁阀法兰处冒烟情况,技术人员细致分析确定原因,于去年大修时,增加了油气线与焦炭塔放水线的联通线,每次并炉前通过油气线脱水,彻底解决了塔壁阀冒烟问题。围绕甩油罐加速拿油时,E—109/2中冷却水会突然发生突沸的现象,采取了通过全开E—109/2补水倒淋,让冷却水持续溢流至焦池将热量带走的措施。针对辐射泵总是发生抽空的现象,车间技术人员刻苦攻关,新增了辐射泵预热流程,即在并炉前,把未处于生产运行状态中的一台辐射泵预热。同时在不影响产品质量的前提下,适当降低切进料反应温度,避免了往复泵泄漏着火事故。此外,在吹扫方案上,他们最大限度地节能降耗,并炉所用时间也由最初的6个小时,缩短至现在的4个小时。

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标签:沧炼焦化装置 标准化

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