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抚顺石化逆市“捧出”二十二亿

作者: 2014年11月21日 来源: 浏览量:
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11月18日,记者从抚顺石化公司了解到,克服成品油价格倒挂和化工市场低迷等因素的影响,通过大力实施挖潜增效措施,精雕细刻生产指标,这个公司迎来“艳阳天”:今年前10个月,实现挖潜增效6.4亿元,同比减亏增效22.
    11月18日,记者从抚顺石化公司了解到,克服成品油价格倒挂和化工市场低迷等因素的影响,通过大力实施挖潜增效措施,精雕细刻生产指标,这个公司迎来“艳阳天”:今年前10个月,实现挖潜增效6.4亿元,同比减亏增效22.13亿元,成为集团公司炼化企业累计减亏幅度最大的企业,生产经营整体优化,90%以上生产技术指标持续向好。
    今年年初以来,在产品堵库严重、原油资源配置不足、整体生产运行负荷偏低的严峻形势下,抚顺石化以超常思维狠抓效益,向管理极限挑战,按照“效益引导、成本控制”原则,突出生产计划职能,优化产品结构和生产流程,降低生产成本,按最佳效益路线、最佳效益单元组织生产,努力实现效益最大化。
    抚顺石化将影响企业创效能力的主要因素列出清单,厘清挖潜增效重点项目脉络,边“诊断”、边“开方”、边“治疗”,实施分路突围。这个公司成立装置长周期运行、拓宽乙烯裂解原料、增产高效炼油产品等10个挖潜增效专项工作小组,每个小组制定详细的优化措施及考核标准。这个公司与主管处室签订责任状,将所有相关单位连成责任链,实行“包产到户”。各专项工作小组以“尽快确定方案、尽快实施措施、尽快见到效果”为原则,滚动实施挖潜增效措施。截至目前,24项公司级挖潜增效工作,有18项提前实现目标,为企业赢得“真金白银”。
    燃煤采购费用占生产总成本的70%,是降本的攻坚目标。抚顺石化从煤炭采购源头上严格把关,提高煤炭质量,提高入炉煤热值,使炉前煤与入厂煤热值差由原来500大卡降至100大卡。同时,热电厂通过锅炉效率试验、原煤取样分析试验等测试工作,摸清锅炉增耗原因,对症下药,开出“安装一次风可调缩孔、修复预热器漏点、加强燃烧调整”等复合“药方”,大幅提高锅炉能源利用效率,降低蒸汽煤耗。截至10月底,热电厂蒸汽煤耗降至116.59千克标煤/吨,达到同行业先进水平,实现挖潜增效4542万元。
    抚顺石化持续完善效益、成本费用与生产计划方案联动机制,围绕“提三率、降四耗、控五费”,细抠每一项经济技术指标。这个公司每月对照先进指标、计划指标及去年同期指标完成情况,对各生产装置的经济技术指标逐项进行对比分析,查找差距、分析原因,制定追赶目标和实施方案。年800万吨蒸馏装置建立以综合能耗、联合炉效率、蜡料收率等为主要内容的指标体系,将指标层层分解落实到班组和岗位的具体操作中,对班组指标完成情况进行跟踪公示,奖优罚劣,激发员工赶超先进的积极性。通过一系列措施,这台装置轻收、总拔、酮苯料收率3项主要经济技术指标创国内同类装置最好水平,累计能耗比上一年降低1.05千克标油/吨。今年前10个月,抚顺石化90%以上的经济技术指标持续向好:加工原油706.8万吨,比上一年增加24.9万吨;生产航空煤油26.4万吨,比上一年增产5.5万吨;生产石蜡28.8万吨,比上一年增产4.4万吨;综合商品率比上一年上升1.66%;综合损失率比上一年降低0.15%;炼油吨油能耗比上一年降低2.94个单位;双烯收率比上一年提高2.37%。
    经济技术指标上扬的背后,是生产统筹、优化水平的直观体现。乙烯裂解负荷率是抚顺石化实现优化产品结构,增加产品边际贡献和降低成本的重要制约因素。抚顺石化盯牢目标,努力拓宽乙烯裂解原料渠道、优化乙烯裂解原料,提高大乙烯运行负荷。这个公司结合柴油滞销的实际,适时进行生产路线调整,将加氢裂化装置柴油、煤油改做乙烯裂解原料。对石脑油卸车设施、液化气卸车设施、液化气裂解设施进行改造,积极拓展外部资源。通过不断优化调整,乙烯装置负荷率由70.28%提高到86.91%,增效5559万元;装置能耗由676.79千克标油/吨降至580千克标油/吨,降低生产成本2405万元。
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