“目前装置正在停工消缺,但冷焦水罐系统补氮流量竟然高达1400标立/小时?是不是有地方泄漏了?”近日,广州石化炼油三部2号焦化装置一班副班长邓杰勇参加完夜班交接班后,在查看装置运行数据时发现了这个问题,细心的他对这个异常数据马上警觉起来。
2号焦化装置冷焦水罐系统由1个冷焦水缓冲罐,1个水封罐,2个沉降罐以及1个污油回收罐组成,用于回收、分离冷却焦炭后的油水,其罐顶气相压力通过水封罐和补充氮气来平衡。冷焦水缓冲罐顶的水封罐内有一定量的新鲜水,既可以防止缓冲罐顶的废气溢出,又可以阻隔空气进入该罐而发生闪爆。
带着疑问,邓杰勇首先查看了补充氮气调节阀开度的趋势图,发现调节阀是全开的,与1400标立/小时的流量相符。他又仔细查看了水封罐液位趋势及水封罐补新鲜水情况,结果发现,水封罐液位在补新鲜水调节阀全开的情况下也没有上升,水封罐液位过低而失去了“水封”作用,导致冷焦水罐顶压力一直处于较低状态,造成系统自动全开补氮调节阀来维持压力。
“一定是水封罐新鲜水补水系统出现了问题,水封罐液位长时间过低,冷焦水缓冲罐里的废气容易冲破水封罐密封排到大气中去,或者外界空气倒窜进罐内,从而导致安全环保事故!”邓杰勇意识到问题的严重性,立刻赶往现场检查。
经检查发现,现场水封罐新鲜水管线堵塞,无法往罐里补充新鲜水,导致水封罐液位过低。在邓杰勇及其班员的共同努力下,补水管线顺利疏通,系统恢复正常运行,一起安全环保隐患被成功排除。
相关资讯