石家庄炼化:老装置开出高水平
作者:支玉铭 2015年04月21日 来源:中国石化新闻网 浏览量:
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对一套催化装置脱硫单元溶剂再生塔塔底重沸器的小优化,使得重沸器耗汽量由每小时3.5吨降至2.6吨,近日注重细节优化的工艺工程师沈培靖很是欣慰。
对一套催化装置脱硫单元溶剂再生塔塔底重沸器的小优化,使得重沸器耗汽量由每小时3.5吨降至2.6吨,近日注重细节优化的工艺工程师沈培靖很是欣慰。
近年来,石家庄炼化对一套催化装置采取技术创新、优化运行、更新改造等手段,使运行了32年、年加工量仅为90万吨的老装置焕发生机,汽油收率不断提升,装置能耗创出历史新低,在总部46套同类装置综合排名中提升至第2名,跻身集团公司先进行列。
烟机实现连续发电
烟机机组是一催化装置耗电大户,作为烟气能量回收系统的核心设备,如何实现从耗电到发电的转变,最大限度地提高发电功率,是石炼攻关的课题。
早在2012年,石炼对烟机进行“手术”,通过转子利旧,更换烟机壳体、密封,选用一级半结构型式、复合弯扭叶片,一级半烟机采用跨音速叶型,提高改善旧烟机的性能,首次实现烟机从耗电到发电的转变。
2014年经过停工检修,800万吨油品质量升级项目暨新老装置联动开车后,运行条件的改变使烟机无法正常发电,装置电耗居高不下,保证烟机连续发电再次成为攻关课题。
烟机本身的特性无法改变,催化的操作条件便成为烟机耗电的主因。攻关小组比对影响操作的44个因素,33个工艺参数,寻找核心因素和最优的调整顺序,最终建立烟机瞬间功率控制方案。
将沉降器藏量从每小时50吨提高到60吨,提高烟机入口温度,控制主风量,将烟机入口压力提高到0.183兆帕运行,严格按方案控制操作带动烟机平稳连续发电,功率不断提升,达到了1827千瓦时。去年11月进入稳定运行,至今烟机已连续发电5个月,共发电1478.3万度,为企业创效902万元。
“就总部的低压烟机发电而言,一催化已经走在了石化行业的前列!”炼油一部副部长张进友骄傲地说。
汽油收率一升再升
作为炼油核心装置,一催化紧跟市场动态,调整产品结构向汽油“倾斜”,不断优化和提升产品结构。2014年伊始,一催化通过更换催化剂、移植“优化佳”软件、掺入RCA助剂等手段,破解了装置多吃进焦化蜡油的难题,汽油收率也有一定幅度提高。
800万项目开工后,低处理量、高残炭的新状况,增产汽油的压力及外部经济形势的严峻,装置可谓“内外交困”。精细调整,优化过程控制,在摸索中,装置总结出一套精细操作法。
控制旋分分离器线速处在合理的区间内,提高旋分分离器效率,催化剂跑损由每天3吨降至不到2吨。同时及时补充损耗催化剂,保证催化剂的活性。
以汽油干点保持上限运行为基础,提高汽油蒸汽压,降低液化气中碳5以上含量,将反应器温度提高到合理区间。随时随地根据原料变化调整操作,虽繁琐,可在职工眼中,这是开启效益之门的金钥匙。
多措并举,装置汽油收率由34%提高到44%,对于一套最大化生产高辛烷值汽油及丙烯的催化工艺而言,达到了较高的水平。
汽轮机更新降能耗
一催化装置自建厂以来,始终使用德国生产的复速级汽轮机,故障频发,机组的能耗也居高不下,经过论证和精心准备,石炼决定进行汽轮机更新,并利用装置检修契机正式实施。
2014年9月11日,经过更新,富气压缩机机组的10级高效汽轮机投入运行。装置在满足产品质量的前提下,及时调整操作,降低吸收稳定操作压力,保证汽轮机的平稳高效运行,使汽轮机每小时节蒸汽量达15吨,年创效达2040万元,节能效果明显。
这西瓜要捡,芝麻更不能丢。装置从广泛征集合理化建议入手,建立“班组区域承包,班组承包到人”的承包考核机制,发现跑冒滴漏,考核加分,与红旗班组挂钩,调动职工积极性,装置跑冒滴漏、直排汽、长流水现象锐减。
三班班长李健及时发现外取热器砂眼泄漏,就连容603、604的两个砂眼也没有逃过他的火眼金睛,避免了催化剂及蒸汽的跑损,成为职工眼中的查漏高手,也为班组赢得了加分。
1-3月,装置能耗降至43千克标油每吨原料 ,创出了历史最好水平。
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