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洛阳石化聚丙烯装置投用氮气回收见成效

作者:乔彬 2015年06月25日 来源:中国石化新闻网 浏览量:
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日前,洛阳石化14万吨/年聚丙烯装置氮气回收系统成功完成调试,并顺利投入使用。据测算,丙烯精制脱水塔每次再生节约氮气168000立方米,每年节约成本30万元。

    日前,洛阳石化14万吨/年聚丙烯装置氮气回收系统成功完成调试,并顺利投入使用。据测算,丙烯精制脱水塔每次再生节约氮气168000立方米,每年节约成本30万元。
  为了保证原料丙烯质量,聚丙烯装置精制单元脱水塔中的分子筛达到饱和后,需要定期利用热氮气对饱和的分子筛进行脱水,而再生的氮气目前只能放空,造成氮气和热能的大量浪费。为进一步加强原料质量控制,同时,实现装置氮气消耗最小化,他们实施了氮气回收系统。
  氮气回收系统包括新增1台换热器、1台分液罐、1台风机及配套仪表控制元件和管线。项目投产后,可对装置再生氮气回收,避免排空造成的资源浪费,降低装置能耗和运行成本。
  洛阳石化14万吨/年聚丙烯装置投产于2013年1月,采用国产化第二代环管法聚丙烯工艺技术,能够生产25种牌号的产品,主要用于均聚管材、片材、层压制品、BOPP薄膜等方面。

 

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标签:洛阳石化 聚丙烯装置 氮气

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