广州石化:焦化装置油气分离罐的油水界位提升线投用
作者:黄敏清 2015年07月16日 来源:中国石化新闻网 浏览量:
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“有了这条提升线,以后我们就可以随时回收油气分离罐的污油了。”近日,广州石化3号焦化装置油气分离罐的油水界位提升线投用后,装置工艺主管黎家铭说。
“有了这条提升线,以后我们就可以随时回收油气分离罐的污油了。”近日,广州石化3号焦化装置油气分离罐的油水界位提升线投用后,装置工艺主管黎家铭说。
3号焦化装置焦炭塔在吹汽、冷焦过程中会产生大量蒸汽和部分油气,这些气体进入接触冷却塔洗涤,洗涤后的重质油留在塔内循环,大部分蒸汽和轻组分油气经塔顶空冷器、水冷器冷却后进入油气分离罐,最终分离出轻质污油和含硫污水。按以往装置流程,含硫污水作为补充冷焦水送往冷焦水系统循环利用;轻质污油则回收到接触冷却塔,再经急冷油线进入焦炭塔回炼。
受焦炭塔冷焦周期影响,加上分离罐内隔板安装不合理,每逢收油需要提前升高罐内液位,而且四天才能回收一次,部分来不及回收的污油可能会随含硫污水进入冷焦水系统,不仅会污染冷焦水,还有可能引起臭气问题。
为解决这一问题,装置管理和技术人员一直在寻找更加便捷有效的收油方法,也曾经多次尝试过各种措施,如提前升高油气分离罐的水包界位、延长油水分离时间等,但收油效果均不理想。
“能不能在油气分离罐水包底部增加一条软化水提升线,通过随时提升水包界位的方法,确保污油全天候在线回收呢?”7月初,黎家铭经过分析研究,再次提出解决问题的对策。这个方案也很快得到了大家的认可并成功实施。
新增的软化水提升线投用后,实现了油气分离罐全天候在线收油,不仅解决了污油可能引起的环保问题,而且每年可回收污油400多吨,增效180多万元。
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