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窑头斜拉链除尘器技改

作者: 2016年05月03日 来源: 浏览量:
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窑头斜拉链除尘器技改   技术简介   该技术主要是在斜拉链拐弯处增加一收尘罩,将此收尘罩与多管冷却器相连,利用现场此处处于负压这一特点,改善了斜拉链熟料灰尘飞扬的情况,利用沉降室原理,将熟料粉尘收集起

  窑头斜拉链除尘器技改

  技术简介

  该技术主要是在斜拉链拐弯处增加一收尘罩,将此收尘罩与多管冷却器相连,利用现场此处处于负压这一特点,改善了斜拉链熟料灰尘飞扬的情况,利用沉降室原理,将熟料粉尘收集起来,每天至少收集半吨熟料粉尘,其收尘效果显著,大大降低了此处扬尘的程度。通过在关键位置增加一收尘管,实现安全、节能环保、达到提高熟料产能、增加销售利润的目的。

  改造前烧成车间斜拉链处还存在着熟料粉尘,每天有半吨左右的粉尘随风飘落远处或者掉落在附近地面上,给环境造成污染,给岗位人员带来安全隐患和体力上的消耗。

  针对熟料拉链机线路长坡度大等特点,在拉链机开始上坡的地方增加一收尘罩,就近与多管冷却器连接起来,此处处于窑头负压中,不需要另增加离心风机等配套电气设备,选择的这个关键位置前与斜拉链廊道相接,后与斜拉链地坑相接,前后的粉尘尽在此处收集完毕,收集到的粉尘经过收尘管,在经过扩大的收尘管,利用重力沉降原理使其降落,收集后送至斜拉链运往孰料库。

  本改造项目总共投资3000元整,主要用来制造安装收尘罩,制造安装收尘管及其支架,增加一回料通道。

  技术指标:两处收尘罩和收尘管保证流线型,使熟料粉尘流通的阻力最小,确定扩大通道的尺寸,使之达到最佳沉降状态。

  创新点

(1)熟料由辊破卸料至斜拉链有一定的高度,特别是熟料经过辊破后体积更加细小,而且还存在较高的温度,会形成气流的小范围对流,在这个过程中粉尘是不可避免的,通过在斜拉链和多管冷却器之间增加一收尘管,解决了斜拉链地坑和斜廊道内部的熟料粉尘问题。

(2)使收尘管与就近的多管冷却器相连接,仅靠其负压即可带动熟料粉尘沿着收尘管运动,不必为此收尘管单独配备一套离心风机,所需动力完全由窑头负压提供,此处不存在新增加电耗问题。

(3)此处不必使用带式除尘器,利用重力沉降室原理,扩大收尘管的流通空间,降低流通速度,使之沉降,通过一回路通道返回斜拉链,再有粉尘再收回,无限制的循环下去。

应用效果

经过对此成功技改后,2013年已在沂南中联水泥有限公司日常生产中予以使用,达到了预期效果,取得了肯定的成绩,赢得了同行的认可。

经济效益:技改后,每天通过收尘管的熟料至少为0.5吨,一年按照生产300天计算,年可收集150吨熟料。

经济指标:此项改造最直观的表现为收集的熟料增多,年收集150吨熟料,按照现行熟料价格300元每吨计算,年增加利润为150×300=45000元。

社会效益:没改造之前,明显可见斜拉链通道内熟料粉尘,改造之后,粉尘情况大为改善,在此处提取熟料样品的化验员及现场岗位工均受到由此带来的好处。

减少劳动强度:由收尘管把粉尘收走,减少了降落在现场的粉尘,减少了现场岗位工打扫卫生的频率,降低了工作人员的劳动强度,节约了工作人员宝贵的精力、时间,提高了时间利用率。

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