我工厂拥有一条完整的5000t/d熟料生产线,配套9MW余热发电系统。该余热发电设备于2008年并网运行,期间工况良好。2012年春节大修期间,考虑到余热发电系统已投运4年,工厂决定对余热发电机例行保养,计划由供应商实施,用时5天。然而,这次常规性的保养维护,并不顺利。外协单位按照既定步骤实施发电机保养,在回装转子后,调节转子水平、中心时,发现发电机与汽轮机联轴器同心度存在超差现象。本文就余热发电系统保养中遇到的这一难题的处理进行介绍。
1发电机的基本情况
由于历史原因,工厂9MW余热发电系统配套的发电机型号为QF3-J12-2,额定功率为12000kW,转速3000r/min,极数2个,频率50Hz,功率因数0.8,电压10500V,电流825A,相数3个,“Y”接法。额定激磁电压188.9V,额定励磁电流220.3A。绝缘等级:定子绕组和转子绕组均为F级。
本次保养前发电机状况为:轴瓦振动逐步加大,最大值达90μm;润滑油温偏高,电机靠汽轮机侧的3号瓦为72℃,电机尾侧的4号瓦为60℃。
2保养方案与步骤
(1)拆除发电机的全部管路接头,放空轴承中的润滑油。拆开定子端盖和汽轮机的齿轮箱上盖。
(2)拆出联轴器的定位螺栓,分离两联轴器。
(3)对转子进行抽心,吊至外部进行全面检查。进行清灰与外表清洗,测量转子直流电阻、绝缘电阻。做直流泄漏试验。喷8037绝缘漆。
(4)对定子进行全面检查,如有槽楔、绑扎松动的进行相应处理,尔后对定子用专用清洗剂清洗。测量直流电阻、绝缘电阻。喷8037绝缘漆。
(5)对轴承座和轴瓦进行检查。
(6)吊装转子,调节转子水平、中心。
(7)对轴瓦进行压铅,调节轴瓦间隙。
(8)回装定子端盖和各管油路。
(9)试车前,对微机励磁进行检查与调试。
3保养方案实施过程中遇到的难题
外协单位按照上述步骤实施发电机保养,前期过程尚且顺利,在进行至第六个步骤,即转子回装后,调节转子水平、中心时,发现发电机与汽轮机联轴器同心度存在超差现象,上下偏差20丝,左右偏差40丝,怎么调整都达不到安装精度要求。因此,外协单位建议将整个发电机左移,否则无计可施了。具体建议更改保养方案为:
(1)将发电机转子重新抽出。
(2)拆下发电机前轴承座,对其4个地脚孔加工成为长形孔。
(3)将3号轴瓦下滑枕一调整块平面去除约0.5%m/m,以满足较高的粗糙度要求。
(4)发电机定子4个地脚孔也需按一定方向扩孔。
(5)发电机定子下出风斗因四周被水泥浆灌浆围住,导致定子无法移动,也需将其移除。
(6)因发电机转子中心高于汽轮机中心,发电机转子中心需往下调,为保证间隙,定子也需同步下调。而发电机定子下调整铁板只有0.5%m/m,不具备下调条件。故中心校好后定子与转子气隙尤其是下面会略小,对今后正常运行带来不确定性。
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