磁力反应釜镀镍实验室反应釜研究成果
将磁力反应釜内水洗吹干后,用测厚仪沿垂直方向多点测量,底部最厚达103μm,从磁力反应釜下往上镀层厚度作逐渐减小,在磁力反应釜人孔以上有一圈半径约40cm面积大小的圆环基本上没有镀上镀层。
对人孔以下部位不同高度多点孔隙率试剂试验,保持滤纸湿润5min,没有出现蓝点,证明无孔隙。
由于前实验室反应釜处理完后,用泵将镀液打满需50min,镀完后镀液从实验室反应釜底管道泵排出需40min,这样就是使实验室反应釜釜底部与上部接触时间相差90min,底部与上部表面镀层厚度不一致是不可避免的。 为减少上、下厚度差别,应尽量加大液下泵和釜底管道泵的功率,缩短装、排镀液的时间,但又要考虑其他辅助设备和安全因素的限制,因为泵与反应釜之间是由增强塑料软管连接,这类软管口径规格有限,而且大口径的软管与金属管连接密封紧固困难,随着泵的功率增大,软管所承受的压力增加,这些辖接处被冲开的可能性加大,无论是酸还是镀液从这些接口冲出对操作人员都是危险的。因此,选择泵、软管必需尽可能满足工艺要求,又要考虑安全因素。
实验室反应釜釜顶部没镀上是由于化学镀镍时,反应釜内表面会产生大量的H2,这些H2大部分从人孔排出,但有相当部分聚集在釜的顶部无法排出,从而形成气腔,将镀液与顶部表面隔离,以至这一部分没有镀层沉积。对此,采取刷镀补救办法,但由于用户要求供货时间太短,只刷镀了30μm,孔隙率实验仍出现蓝点,估计这部分耐腐蚀性不会太好。用刷镀层作为耐蚀性镀层来修补化学镀镍的缺陷还有许多工作要做,特别是大面积刷镀。
磁力反应釜顶部没有镀上的情况是可以避免的,其办法是顶部留出排气孔,对于这类6m3反应釜,应事先将顶部的反应釜搅拌轴拆除待处理完后再安装。
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