从行业“跟跑”到行业“领跑”
作者: 2018年06月21日 来源:全球化工设备网 浏览量:
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抚顺石化洗涤剂化工厂烷基苯产能占全国1/3,该厂从2009年开始与业内先进企业对标。今年前5个月共生产烷基苯9.67万吨,与2009年相比,各项经济技术指标显著提高,其中蜡耗下降19.42千克/吨,降幅为2.62%;加工损失率下
抚顺石化洗涤剂化工厂烷基苯产能占全国1/3,该厂从2009年开始与业内先进企业对标。今年前5个月共生产烷基苯9.67万吨,与2009年相比,各项经济技术指标显著提高,其中蜡耗下降19.42千克/吨,降幅为2.62%;加工损失率下降0.09%,降幅为18.4%。
对标,找出差距不足
目前,全国烷基苯企业共有南京烷基苯厂、金桐石化、江苏金桐、抚顺石化和琪优势5家,抚顺石化洗化厂烷基苯装置是中国石油炼化板块独有的一套装置,在系统内部没有可参照比对的装置。为此,洗化厂放眼全国,正确定位自身的行业水平,长期以来坚持同中国石化南京烷基苯厂进行对标,取长补短。
2009年,洗化厂制定《洗化厂提高主要技术经济指标措施》。2010年,洗化厂收集到南京烷基苯厂装置主要经济技术指标数据,与洗化厂历年消耗数据进行对比,找出差距与不足。2012年9月,洗化厂组织专业人员再次赴南京烷基苯厂取经,获得大量一手数据。2013年10月,洗化厂又制订了《烷基苯装置达标对标方案》,同时制订相应解决措施。
达标,补齐短板弱项
此前,因原料不足,洗化厂烷基苯装置长期低负荷运行。为此,该厂针对这一问题,建议公司把分子筛—轻蜡—烷基苯生产链列为主要创效方案。公司采纳后,全力组织石油二厂增产分子筛原料,从而实现了烷基苯装置满负荷生产。
抚顺石化从2013年起组织催化剂厂、洗化厂与中科院大连化物所合作研发脱氢催化剂。2017年8月,新型脱氢催化剂FD—11在烷基苯二套装置应用,效果评定良好,使该厂一举摆脱了仅靠单一厂商供货、成本居高不下的问题。目前脱氢催化剂已实现自产自用,节约了外购费用,降低了生产成本。
洗化厂对标中发现,装置综合能耗和加工成本偏高,而影响达标指标差距的原因之一是烷基苯装置单套产能低。为此,2017年该厂利用大检修之机,对影响产能的脱氢装置进行消除瓶颈改造,投入生产后,烷基苯单套负荷由原来的310吨/天提升至360吨/天。
装置长周期运行是降低物耗的关键。8年来,洗化厂通过对关键设备实施预知性检修,提高装置长周期运行水平。2009年,该厂烷基苯装置一年一消缺,2013年达到两年一消缺,2017年该厂所有装置均实现四年一大修。
创标,强化过程管控
洗化厂按时编写达标月报、季度报、半年报、年报,上传工艺管理平台。月报重点对物耗、能耗每一个构成项进行分析;季度报、半年报、年报主要对指标完成情况进行分析。主要内容有:制约达标的瓶颈及技术措施、技改技措项目实施情况、达标实施方案及效果、达标管理的经验、意见和建议等,强化过程管控,提高各项指标的先进性。
洗化厂在加强日常能耗物耗管控同时,成立燃料创效小组、节能节水创效小组、脱氢创效小组、外购驱油剂原料增产驱油用烷基苯创效小组、增产驱油用烷基苯原料创效小组、脱氢反应器网栏改造创效小组等6个创效小组,定期对日常使用的数据进行对比分析,提出整改建议。
该厂通过加大加热炉激波吹灰频次,定期在线清灰,对空气预热器定期维检修,使加热炉热效率提高2.67%,装置综合能耗降低34千克标油/吨。2017年三季度加热炉一期平均热效率达92.43%,加热炉二期平均热效率92.1%,综合能耗创历史最低。
为了使装置各项指标保持住行业领先水平,洗化厂利用大数据进行分析,使达标工作常态化。除了技术手段外,公司及该厂都制订了相应奖励制度,对各项指标制订了一级、二级量化考核内容。洗化厂连续数年开展“消除生产瓶颈、节能降耗、减少浪费”立功竞赛活动,对一些投入少、取得明显经济效益的项目进行奖励。此举使广大技术人员对标达标创标的积极性被有效调动,仅2016年和2017年,洗化厂就征集项目76项,实施30项,创效1834万元。
经过8年的不懈努力,洗化厂各项指标逐年提升。2016年,该厂各项主要经济技术指标已经达到最佳状态;2017年,该厂继续保持良好势头,烷基苯蜡耗、苯耗、产品收率、脱气催化剂单耗等指标均创历史最好水平。
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