7月20日8时,巴陵石化炼油部空分环保装置废碱焚烧工段员工杨博,巡检时发现焚烧炉炉底漏出高温熔融碱,须紧急抢修。空分环保车间立即报告,决定装置停进废碱液、停油、降燃料,用干气维持低负荷运行,并迅速制订抢修计划。
9时,焚烧炉炉底开始搭设脚手架。在焊工完成炉底泄漏部位的补焊后,紧接着的“重头戏”是给炉里面加装隔热的耐火泥。耐火泥对浓稠度的要求较高。
许建新是空分环保装置工段长,从一早发现装置异常开始,就没离开焚烧炉半步。顶着炎炎烈日,车间管理及技术人员在装置空地上调配耐火泥。
焚烧炉底脚手架搭设起来后有两层楼高。怎样把耐火泥运上去?大家短暂商议,决定由徐兴负责调泥,二班班长朱黎明与班员负责用塑料桶装好,用绳子拉至炉底,许建新与赵振斌负责往炉底漏点加泥。
附近炉温七八十摄氏度,夹杂着阵阵热风迎面而来,他们只能蜷缩着,侧身与炉底近距离接触。
由于耐火泥单次不能调太多,且添加后还需一定凝固时间,大家通力配合,戴着手套,逐层往炉内加泥,身体像蒸桑拿,每隔十几分钟就要起身透气。
从当天19时,该装置三组人员轮流作业,加快作业进度。朱黎明带领班员往作业人员身上不停淋水降温。
“这个蒸桑拿效果不错!”夜幕中,许建新一边自我调侃,一边抽空倒出鞋子里的水。“全身都是水,蚊子来了都会打滑。”赵振斌笑着说。
经过3次补漏,用料约200公斤,穿孔部位漏点问题解决了。大家浑身湿透了,脸被晒得通红。
第二天10时,废碱焚烧工段逐步投燃料、提负荷,恢复正常生产。
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