天津石化乙烯装置创同类装置最好水平
作者: 2018年08月20日 来源:全球化工设备网 浏览量:
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今年以来,天津石化围绕乙烯效益提升,以降低加工损失率为目标,克服裂解原料品质结构持续变差等不利因素,狠抓烯烃部装置稳定高效运行,开展裂解炉优化攻关以及堵住加工“失血点”等系列措施。1~7月,天津石化烯烃
今年以来,天津石化围绕乙烯效益提升,以降低加工损失率为目标,克服裂解原料品质结构持续变差等不利因素,狠抓烯烃部装置稳定高效运行,开展裂解炉优化攻关以及堵住加工“失血点”等系列措施。1~7月,天津石化烯烃部加工损失率累计0.08%,优于0.13%的计划指标,创同类装置最好水平。
工艺卡片保稳运
“既要保持装置高产稳产,还要确保产品质量,同时还要减少加工损失,用工艺卡片来指导和监督我们每一个动作,可以从根本上避免误操作。”烯烃部乙烯装置员工赵万亮说。
为确保装置运行达到最佳水平,天津石化烯烃部针对乙烯装置关键设备、要害部位的重要操作制订了3大类、150个重点项目的标准化工艺卡片。每一个工艺卡片都是依据设计和优化调整结果科学制订出来,确保了装置安稳运行。截至目前,乙烯装置运行平稳率达99.98%。
裂解炉运行长周期
高温闷热的早上,天津石化烯烃部乙烯车间裂解炉炉长韩世奎登上24米高裂解炉平台,对炉管进行测温。每一次打开炉膛测温时,扑面而来的是五六十摄氏度的高温。韩世奎要以精准的数据,来及时了解炉管结焦情况,准备下一次优化调整,延长裂解炉运行周期。
乙烯车间裂解炉的长周期稳定运行是保证产量和效益的首要前提。但让裂解炉长周期运行可不简单,尤其是投用加氢尾油的裂解炉。对此,天津石化烯烃部组织攻关小组,主攻裂解炉长周期运行。他们派专人负责裂解炉的吹灰、测温等工作,确保氧含量、炉膛负压以及燃料气管网的稳定,并且每周都对烧嘴进行清理操作,保证每台燃烧器在最佳工作状态,有效延长裂解炉运行周期。
截至目前,全部6台裂解炉运行稳定,加权平均热效率为93.57%,较去年同期提升了0.14%。特别是1号裂解炉连续运行530余天,连创5个周期在100天以上的好成绩,成为名副其实的“百日裂解炉”。
堵住加工“失血点”
天津石化烯烃部积极推进隐患排查,堵住加工“失血点”。截至目前,乙烯车间发现并处理了60处安全隐患,保证了装置安稳运行。同时他们还继续推进装置设备泄漏点的检测与修复工作,消除大小泄漏点140余个,降低了装置泄漏率和加工损失率。
与此同时,他们还积极推进技术改造。对已经运行了17年的乙烯高压脱丙烷塔冷凝器E-EA1460进行在线更换,彻底堵住了加工“失血点”。
截至目前,通过多措并举,天津石化乙烯装置物耗逐步下降,特别是乙烯装置丙烯精馏塔塔釜丙烯损失降至0.74%,同比减少0.1个百分点,增效明显。
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