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锦州石化催化装置降耗明显

作者: 2018年10月29日 来源:全球化工设备网 浏览量:
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今年以来,锦州石化针对两套催化装置进入本周期生产运行末期,设备老化、催化剂活性下降、安全运行风险增大等问题,组织技术攻关,实现能耗下降。  针对催化装置烟机运行周期长、振幅升高等问题,锦州石化组织维检
今年以来,锦州石化针对两套催化装置进入本周期生产运行末期,设备老化、催化剂活性下降、安全运行风险增大等问题,组织技术攻关,实现能耗下降。
  针对催化装置烟机运行周期长、振幅升高等问题,锦州石化组织维检修人员及时对设备隐患进行消缺。检修后,催化装置二再生器锅炉发汽量增加到2.5吨/时,排烟温度由200℃下降到150℃,烟气余热得到充分回收;低温热输出热量增加25%,综合能耗降低1.5万千卡/吨。
  该厂三催化车间通过调整外取热器流化风风量,提高取热效率等优化措施,实现每小时提高中压蒸汽发汽量4吨;根据生产条件加强蒸发段吹灰频次,提高锅炉发汽量,控制排烟温度在最低值,最大限度回收余热。上述措施应用后,9月份装置能耗同比下降3万千卡/吨;前9个月累计增效500万元。
  该厂二催化车间紧盯装置主要耗电设备三机组挖潜增效,根据气温和烟气过剩氧含量的变化及时调节主风量。目前,三机组电机电流已降至100A左右,全年可降成本500万元。
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