11月22日,为了确保
环保设备安全过冬,安庆石化电仪中心炼油电气区域积极部署检修方案与措施,组织精兵强将对Ⅱ套硫磺装置C2501/B鼓风机电机进行更新,并对新机的运行状况跟踪监测,紧抓环保关键设备“牛鼻”促生产稳定。
C2501/B鼓风机主要为Ⅱ套硫磺装置加氢燃烧炉输送氧气,一旦鼓风机损坏烧毁,使加氢燃烧炉“缺氧”而熄灭,该环保装置将会停工,让含硫物质外排,会造成恶劣的环境污染事件。
原C2501/B电机在运行中曾经出现温度陡升、前轴有杂音的症状。炼油电气区域维护二班班长殷悦立即安排检修人员进行抢修,发现该电机前轴承内圈跑套,造成前轴磨损;如果被磨损的前轴不及时处理,长期运行,将造成轴面完全损坏,产生较高温度和振动,易烧毁电机。炼油电气区域技术人员丁寒松立即联系加工单位对轴面进行电镀,更换前后轴承,恢复安装。
恢复运行后,维护二班人员每2小时细心测量该电机运行温度、声音、振动等,并进行记录,发现温度时有升高。将此情况与炼油二部设备员进行沟通协商,一致认同电机使用年限过长,部件磨损较严重,己达不到“健康”要求,需申请重购一台同型号电机进行报备。
新机到货后,11月21日,巡检人员再次发现该电机前轴温升越来越高,伴有细微的杂音。得知情况,电仪中心炼油电气区域技术人员积极联系炼油二部设备员,安全平稳切换到A机运行,并着手安排各项工作准备更换新机,同时将更换下来的B机进行检修做备机。
11月22日,电仪中心、盈创公司、炼油二部多方联动,在电机上空横梁上挂靠葫芦,葫芦安全锁紧扣电机吊环,再慢慢一拉一拽地将电机拖离机座,用叉车将电机运到大修厂房进行检修。与此同时,维护二班人员早早地将新电机铲至厂房,利用厂房行车吊装,拆卸电机前后大盖,检查前后轴承油脂和电机接线盒引线,紧固接线盒内电缆接线,摇测绝缘。试验班也早早在大修厂房内对电机进行交流耐压试验,经过单机运行,记录下空载测振测温等值,再运到现场就位安装。
直至夜间20:30分,电机经过2小时的带载试运行,各项值均在正常范围。