今年以来,兰州石化污水处理厂通过完善固废管理体系、加强源头优化、开展技术攻关和细化环保装置设施管理,固废总量持续下降。据最新数据统计,截至2018年11月,该厂污泥含水率为76.6%,较去年同期下降0.8%,固废减排6397.93吨,有效节约了固废处理成本。
在完善管理体系方面,自2010年起,兰州石化污水处理厂按照政府和公司有关固废填埋处置法律法规、技术指南等,细化完善渣场处置合同约定和各项管理细则,制定了包括《危险废物转移管理办法》《工业固废合规管理考核办法》等在内的8项环境专项管理制度,并根据实际情况进行修订完善,有效规范了固废管理工作。
今年1月15日,该厂开始实行危废转移联单电子化管理,管理人员通过登录甘肃省固废管理系统产废企业固废管理平台,就能实时了解产废企业何时产废、危废何时移出、渣场何时接收、危废转移历史记录等信息,使危废管理真正实现了电子化、便捷化和规范化。此外,通过细化渣场管理人员岗位职责,强化渣场日常巡检,建立完善相关记录、台账和资料,实现了对公司固废依法合规安全填埋处置的全过程监督管理。
同时,兰州石化污水处理厂频频进行固废减量化攻关,在降低污泥含水率、减少污泥拉运量上做文章。通过开展技术攻关、班组竞赛等活动,持续优化工艺参数,将污泥含水率由2017年77.4%下降到2018年的76.6%,有效地降低了污泥外送量。今年6~7月,兰州石化污水处理厂与石化厂合作,对石化厂化污装置清理出来的1170吨底泥进行脱水再处理,共降低固废量1000多吨。
“我们制订了详细的设备运行管控规定,优化了设备的运行方式,经过浓缩、脱水等优化操作,有效减少固废的含水量,使污泥体积减小到原来的10%,为公司大大节约了危废处置成本。”含硫催化剂污水处理车间生产副主任李圣峰如是说。
此外,兰州石化污水处理厂还不断摸索尝试新技术,强力推进固废的综合利用,大幅减少固废填埋处置量。目前正在开展污泥减量化和资源化技术研究,如通过焚烧、干化、电化学处理等技术,大幅度削减污泥总量,利用白泥烧制沸石或者多孔氧化铝陶瓷等。这些项目实施后,预计可以减少污泥量85%,进一步降低处理成本。
“对我们而言,在确保外排水质达标的同时,也要深挖装置潜力,减少废水、废渣的排放,实现经济、环保效益的双提升。”兰州石化污水处理厂生产技术科技术人员田艳荣说。
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