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设备运行故障率降低超三成

作者: 2018年12月24日 来源:全球化工设备网 浏览量:
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12月17日,茂名石化炼油分部2号重整装置员工发现,塔底泵轴承箱呼吸阀油雾偏多,并积聚在轴承箱表面。通过分析和试验,他们提出改进呼吸阀流道结构的建议,并由班组员工自己动手设计改造。实施后,该问题得到有效解
12月17日,茂名石化炼油分部2号重整装置员工发现,塔底泵轴承箱呼吸阀油雾偏多,并积聚在轴承箱表面。通过分析和试验,他们提出改进呼吸阀流道结构的建议,并由班组员工自己动手设计改造。实施后,该问题得到有效解决。

  设备规范管理与安全质量同等重要,是炼油分部一直坚持的理念。他们高度重视设备规范管理,大力推进TnPM管理(全面规范化生产维护),全员参与生产维护,保障设备安全运行。

  今年以来,炼油分部引导全员开展示范泵自主维护和“一点课”竞赛,改善现场设备运行环境。1~11月,该分部设备故障率同比下降32.2%。
全员参与示范机泵自主维护

  4号柴油加氢示范阻垢剂泵座油质多,班组员工通过停泵观察和拆泵检查,发现机泵轴承箱有两处损伤,经过确认属于人为使用工具不当造成。班组员工用砂纸打磨损伤面,并将密封处涂抹特效密封剂,很快消除泵座油污。班组随后还讨论如何规范操作,以防问题再次发生。

  今年,班组针对该示范机泵提出改善性意见和建议180多项,采纳实施120项,该示范泵故障维修率与去年相比下降八成。

  在炼油分部,每个班组都选出装置内1台具有代表性的机泵,作为本班自主维护示范泵。各班组严格按照标准,全面排查机泵存在的问题,高效实施问题整改。

  目前,分部18台机泵顺利通过公司标准验收,重整车间机泵自主维护经验在全公司推广。

“一点课”调动员工设备维护积极性

  10月底,煤制氢员工蔡俊珂提出使用橡胶旋塞给吊装孔装开关。使用时,拧下旋塞进行吊装;使用完,拧上旋塞即可防止杂物、雨水掉落。此项技改大大改善现场工作环境,消除安全隐患,被分部评为优秀“一点课”。

  炼油分部鼓励员工针对设备具体问题展开攻关,并命名为“一点课”。课题小,好操作,每个员工都积极参与其中。

  该分部开展“一点课”竞赛,将优秀案例制作成小课件,每月进行一次评选并给予专项奖励。分部鼓励优秀“一点课”建议者走上讲台,为装置员工传授经验,并将好经验、好做法固化下来,在同类设备中广泛推广。

  “一点课”竞赛大大激发了员工参与设备运行维护的热情。目前,炼油分部收到员工设备运行维护“一点课”720余篇,163人次获得优秀“一点课”奖励,有效解决110余项设备运行问题,提升了设备运行平稳率。

做好设备标识,强化环境整改,提升设备运行精准率

  11月初,在即将开工投产的50万吨/年干气回收富乙烷气装置现场,车间人员积极联系施工单位拆除现场脚手架,及时清理施工余料,并组成青年突击队为每一条新管线贴好工艺标识,新装置现场面貌焕然一新。

  炼油分部鼓励员工积极开展设备现场6S整治,加强设备运行标准化、可视化管理,抓好设备标识、环境整改。

  渣油加氢装置现场机泵部分阀门手轮经常出现防腐层破坏、油漆破损的情况,班组员工利用废旧胶管,给装置F扳手穿上一件柔软的外衣,大大减少扳手与阀门的开关磨损,阀门手轮的形象再次提升。

  截至11月底,炼油分部完成新增设备位号2200多处,为5500余条设备管线张贴标识,为提高设备运行精准率夯实了基础。

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