当前位置:全球化工设备网 > 资讯 > 市场评述 > 正文

焦化装置智能化密闭除焦

作者: 2019年01月24日 来源:全球化工设备网 浏览量:
字号:T | T
新年伊始,上海石化炼油部4号炼油2号焦化装置控制室内,员工季士琦通过远程系统监控2018年底投用的石油焦密闭除焦系统运行状况。用切焦水清洗焦炭塔后,产出品形成两路:一路是焦炭和水进入破碎机,进而经过脱水处理
新年伊始,上海石化炼油部4号炼油2号焦化装置控制室内,员工季士琦通过远程系统监控2018年底投用的石油焦密闭除焦系统运行状况。用切焦水清洗焦炭塔后,产出品形成两路:一路是焦炭和水进入破碎机,进而经过脱水处理产出焦炭;一路是焦炭塔尾气,前往尾气处理设施。与以前不同的是,现在的延迟焦化装置从“除焦—脱水—取焦”,到石油焦“储存—装车—运输”,均实现工厂化密闭处理,告别尾气和固体污染物,提升炼厂清洁生产水平。

  这是渣油深加工重要装置——延迟焦化装置的环保变身,也是集团公司系统内继镇海炼化、扬子石化之后第三套建成投产的智能化密闭除焦装置。所采用的技术为中国石化自有的“安全环保型延迟焦化石油焦密闭除焦、输送及存储成套技术”(S-CCHS),由炼化工程集团广州(洛阳)工程公司联合镇海炼化、塔河石化、青岛安工院、洛阳涧光公司共同开发。

  在石油炼制中,延迟焦化装置可将减压渣油、常压渣油、重质原油、重质燃料油和煤焦油等重质低价值油品,深度热裂化反应转化为高价值产品,同时生成石油焦。目前,国内延迟焦化装置的规模已达到1亿吨/年以上。焦炭塔是延迟焦化装置的主要设施之一,使用一段时间后,塔内便会结焦,须进行除焦,方可继续使用。

  水力除焦是较普遍的方法,其原理是利用高压水切割焦炭塔内的焦炭,切割下来的焦炭连同切焦水一起流入储焦池。池内除焦水经折流池沉淀、过滤后循环使用,池内焦炭则被抓斗起重机抓起储存、外运。

  水力除焦方法简易可靠,流程简单,投资成本低,是目前国内外延迟焦化装置普遍采用的除焦方法,但随着排放标准的日趋严格,环保问题日益凸显。

  兼备储存功能的储焦池往往是露天敞口设置,池中堆积的焦炭随着水分的蒸发,遇风易四处飞扬,污染周围环境,且除焦水中还有浮油和焦粉、油泥,加剧污染。焦炭在倒料和转运过程中也存在焦炭及焦粉撒落,造成污染。

  广州(洛阳)工程公司联合生产企业、安全企业和设备生产厂商于2013年立项,开始联合开发密闭除焦、输送及存储成套技术,旨在实现石油焦从除焦到输送、装车机械化封闭作业,减轻劳动强度,解决延迟焦化装置污染问题。

  该技术于2015年6月在镇海炼化2号焦化装置检修中首次试应用获得了成功,2016年被列入集团公司“十条龙”科技攻关项目,2017年底在镇海炼化2号焦化装置改造中全面实施完成。该技术主要包括石油焦密闭除焦系统,石油焦密闭输送、存储及装车系统,远程智能水力除焦系统,焦炭塔操作安全控制系统。

  第一、二个系统实现除焦、脱水、取焦过程密闭作业和焦炭输送、存储、装车过程全封闭,废气、尾气集中收集治理,非甲烷总烃类、粉尘及恶臭排放指标符合国家要求,除焦水经过石油焦自身的过滤,大大减少了浮油及油泥污染,同时实现远程自动化储存、取料及定量装车。

  第三、四个系统则专注于延迟焦化装置另一个问题——安全隐患。

  以前,除焦过程中,操作人员须在50多米高的焦炭塔顶平台手动操作相关机械设备,不但劳动强度大,而且存在安全隐患,而切换焦炭塔的过程需要操作几十个阀门,极易误操作。以镇海炼化为例,操作工每隔24小时就要对4台焦炭塔进行350多步除焦操作。

  采用新技术后,远程智能水力除焦系统可实现水力除焦过程的远距离、全程自动操作与监控,消除操作人员安全风险,提升装置本质安全水平。而焦炭塔操作安全控制系统涵盖焦炭塔操作的整个操作周期,以及相关的所有阀门、设备和在线测量仪表,全面完整地对焦炭塔操作进行安全控制。

  目前,该项技术已得到济南炼化、青岛炼化、广州石化等生产企业的青睐,一批工程设计、工程总承包项目正在进入实施阶段,广州(洛阳)工程公司组建了智能密闭除焦工程总承包项目群,统筹系统内外生产企业焦化装置新技术改造项目的运作。

  安全环保型密闭除焦成套技术,正在成为中国石化打造绿色企业的一个着力点。

全球化工设备网(http://www.chemsb.com )友情提醒,转载请务必注明来源:全球化工设备网!违者必究.

标签:

分享到:
免责声明:1、本文系本网编辑转载或者作者自行发布,本网发布文章的目的在于传递更多信息给访问者,并不代表本网赞同其观点,同时本网亦不对文章内容的真实性负责。
2、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间作出适当处理!有关作品版权事宜请联系:+86-571-88970062