今年以来,齐鲁石化炼油厂加强整体协调,紧跟市场形势,加强装置运行优化,5月,他们紧抓生产“黄金期”,做好原油资源优化,做大原油加工总量,采取提高两套焦化装置运行负荷、做好防水卷材沥青出厂等措施,圆满完成107万吨原油加工计划。这是今年以来*高月原油加工量。
加强设备管理,机泵故障率进一步降低
“随着气温不断升高,我们要进一步加强设备维护,尤其是大机组、重点机泵等更要严格认真检查。”不久前,联合装置车间设备主任田昭海在交接班会上提醒岗位人员道。
为确保机泵等设备正常运行,该厂出台了系列机泵运行管理措施,不仅细化机泵测温等日常监测工作,而且增加了A类设备机泵预防性管理的工作内容。针对压缩机等大型机组,各车间包机负责人在不同时段对机泵运行状况进行两次以上检查。不管是润滑油系统等大型机组,还是压力表等仪表,相关负责人都要认真检查并做好记录。
“员工工作量虽然有所增加,但机泵故障率进一步降低了。安全生产是每名员工*大的收获。”田昭海说。
第四常减压装置主要原料由于部分指标不稳定,给电脱盐工序带来较大影响。原油脱盐脱水效果好坏直接影响装置高负荷安全稳定运行。技术人员经现场研究和试验,进一步优化电脱盐流程,将之前3台电脱盐罐串联方式改为先并联后串联的连接方式,有效增强电脱盐效果。此外,他们还增加电脱盐罐反冲洗频次,彻底清除罐底淤泥,同时还改造含盐污水换热器,增设一套超声波在线除垢系统,使换热器污垢系数降低70%,有效提升使用效率。
提升操作水平,着力做大原油加工量
为了提升常减压装置轻组分拔出效率,他们联合装置车间优化工艺参数,减少重组分渣油产出量,降低焦化原料库存压力。操作人员在控制烟气排放和炉膛温度不超过800摄氏度的前提下,尽量提高加热炉出口温度。
卡边操作对操作人员操作水平提出更高要求。相关人员时刻紧盯工艺指标变化,并及时调整。他们根据燃烧情况随时调整燃烧器,确保火焰正常,并加强巡检,增加高温油气易泄漏部位巡检频次。
“我们进一步加强现场管理,不定期在装置关键部位摆放巡检测试牌,有效杜绝了少数人‘只巡不检’的情况。”车间副主任郭立春说。
由于第二焦化装置已进入运行末期,加热炉出口及炉管内部结焦严重,检测温度的热电偶经常出现数据偏差。为此,岗位人员精细操作,增加现场检查频次,将指标控制在合理范围内,并将两台焦炭塔生焦周期由原来的24小时调整为20小时,进一步提升了焦化装置处理渣油的能力。
“我们的主要工作内容就是精细操作,确保燃烧器燃烧正常,满足装置高负荷运行需要。”第二联合车间技术员王龙飞介绍说。
此外,在优化常减压和两套焦化装置运行的同时,炼油厂还积极联系计划处、销售储运部做好防水卷材沥青出厂等工作,全力以赴做大原油加工量。
相关资讯