茂名石化炼油区有三台循环流化床锅炉,三台锅炉的连排水汇集进入到连排扩容器,经扩容、降压,凝结下来的水继续流经连排换热器加热除盐水。被加热至26℃左右除盐水*终送入到除氧器作为锅炉给水。因此,连排换热器除盐水的出水温度很大程度上影响除氧蒸汽的消耗,影响锅炉的循环热效率。
炼油区三台锅炉的连排水经连排换热器换热,中间没有调节阀都是靠手阀控制,为了使连排扩容器液位受控,连排扩容器出口手阀不能全开,这就造成连排换热器内不充满,汽水侧之间的接触面不够,从而大大的影响换热效果。
今年来,热电分部*团队针对锅炉的优化节能开展专题攻关,做了大量深入细致的工作。
5月份,*团队围绕锅炉换热能力的提高进行攻关,想办法对连排换热器进行技术改造。他们深入分析连排换热器的结构、工作原理、工艺流程,提出改造的方案。
经过*团队成员的充分研究,决定在连排换热器出口到定排换热器的管道上增加调节阀组,配套在连排换热器出口到定排扩容器之间增加了一条DN100长度1米的碳钢管。
6月23日,改造顺利完成。增加调节阀组后,连排扩容器至连排换热器阀门能保持全开状态,使换热器的汽侧充满,*后通过换热器出口调节阀控制扩容器的液位,提高换热效果。
改造后发现,连排换热器除盐水出口温度由51℃提高到60℃,回收的热量每小时可减少除氧器自用蒸汽约0.5吨,年创效近50万元。
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