“经过3次自主维修,这台使用20多年、停用两年多的顶空进样器终于修好了,此举节省了仪器购置费用20多万元。”6月17日,广州石化检验中心化验四室技术人员李孔现说。
这台进口顶空进样器在1997年就已经投用,用于顶空色谱法测定聚苯乙烯产品中残单含量。该顶空进样器技术先进,一次能连续自动分析44个样品,连续服役20多年,直到2017年出现故障。因仪器厂家早已停产该型号配件,尽管大家想了很多办法,但仍一直无法修复。
2019年,广州石化计划实施聚丙烯挥发份定性定量分析方法研究科研项目,项目负责人、主任工程师单石文又琢磨起修复顶空进样器的主意。
“去年,我们对设备外部的漏点进行修复,但没有成功。因此我们判断可能是样品传输管内部漏气。要解决内部漏气的问题,难点在于样品传输管外面包了一层保温层,里面緾了许多加热丝,拆卸不便,一不小心就会造成加热丝断裂,样品传输管损坏。”单石文说。
今年,维修人员将旧样品传输管更新后可以出峰,但结果不稳定,他们进一步将问题锁定在内部。
仪器构造复杂,加上陈旧老化,拆卸难度大。为了确保万无一失,这次单石文牵头组织技术和维修人员进行第三次仪器维修攻关。
经过讨论,攻关小组决定先不拆卸仪器,从外到内查找漏点,从易到难进行故障处理。单石文将带顶空进样针的传输管插入倒满水的烧杯中,发现针头出口有大量气泡冒出,其它地方不冒泡,说明气路畅通;接着他又将针头从水中取出,插入硅橡胶垫中,将针头出口堵死,重新插入水中,发现针头与样品传输管连接处有大量气泡冒出。
“漏点终于找到了。” 在场的攻关小组人员都很激动。
维修人员对漏点进行处理后再次试漏,再也没有气泡冒出。技术人员用标样连续进行5次重复性试验,结果重复性好,出峰正常,表明仪器工作状态良好。
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