6月,茂名石化炼油分部润滑油一车间优化丙烷脱沥青装置加热炉的操作,积极做好温位、换热流程的*优利用,提高换热终温,做到了调控措施有效,大大地降低了瓦斯的消耗。当月该装置加热炉瓦斯单耗降至7.99kg/t,比上年同期9.451kg/t下降了1.46个单位,同比月节省燃料51吨,降低燃料气成本17.7万元。
多渠道调节*佳操作参数,通过投用实施“丙烷装置与蒸馏装置热联合”项目,利用二蒸馏常二线油热量降低装置能耗,确保渣油换热流程优化的高效实施,促进装置合理用能,降低丙烷装置加热炉介质热能负荷。针对丙烷装置的高负荷生产情况,车间出台了“十大薄弱环节”措施以应对装置的高负荷运行,全面加强加热炉的操作参数管理。
“当装置处于满负荷时,我们要加强加热炉的控制,要监控好加热炉的热量损失,当班的要确保调节好“三门一板”,降低过剩空气系数,保证燃料燃烧充分。”交接班会上车间工艺副主任向泽兵反复强调时说道。
车间加强加热炉吹灰器的管理和维护,通过各班组制定加热炉管理措施,对加热炉进行全面检查、堵漏,特别是提高弯头箱、防爆门、人孔的密封性,减少冷空气进入炉内,降低过剩空气系数,从而保证吹灰器的吹灰彻底,确保了对流传热效果,使加热炉的排烟温度进一步得以降低,提高加热炉热效率。
加强工艺管理,创低碳装置。针对不同油种,操作人员优化萃取塔的操作,合理调整炉出口与原料进炉温度。6月份,为了防止加热炉烟囱腐蚀,工艺技术人员经过观察,经过各类风险评估,将加热炉炉出口温度控制在250~270℃,将加热炉B出口温度降低到250℃,优化操作措施实施后,不仅可以保证设备要求的排烟温度在露点腐蚀以上,还能达到丙烷回收要求,成功将瓦斯消耗单耗降低了10kg/h,每天节约瓦斯0.24吨/天,当月就节约了瓦斯50多吨。
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