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齐鲁石化优化芳烃装置,实现生产节能“双赢”

作者: 2019年07月10日 来源:全球化工设备网 浏览量:
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上半年,齐鲁石化烯烃厂优化芳烃装置运行,累计生产苯类产品31.68万吨,对苯能耗较年目标降低52.78千克标油/吨,实现生产节能“双赢”。为了保证芳烃装置平稳运行,烯烃厂严抓工艺纪律管理,规范职工操作

  上半年,齐鲁石化烯烃厂优化芳烃装置运行,累计生产苯类产品31.68万吨,对苯能耗较年目标降低52.78千克标油/吨,实现生产节能“双赢”。

    为了保证芳烃装置平稳运行,烯烃厂严抓工艺纪律管理,规范职工操作,全力保证装置平稳运行。

    3月,三抽提完成停工检修后开工运行正常,检修效果显著,负荷进料量从75吨/小时提高到85吨/小时,装置处理量大幅度提高。

    为实现节能降耗和装置的长周期运行,在原料库存较低的情况下,经过反复研究,决定停带负荷能力偏低的二抽提,这给芳烃装置提升产量,降低能耗创造了条件。

    芳烃车间副主任李晨每周召开创新工作室攻关会议,对每个人检查出的情况和问题进行汇总,并一起研讨解决,集思广益,让所有的职工都能参与到优化攻关中,助力芳烃装置增产节能。

    一抽提和三抽提高负荷稳定运行,苯的产量从检修前的20吨一小时提高到25吨一小时,甲苯的产品质量、产量也得到显著提高。

    烯烃厂把增产甲苯列入优化增效项目,想尽一切办法增产甲苯。5月16日开始,因纯苯边际贡献降低,根据市场状况经公司统筹安排,减少纯苯产量,增产甲苯。6月中下旬开始因市场好转,及时调整生产方案,不再进行限产。

    今年上半年,烯烃厂优化芳烃装置运行,累计生产苯类产品31.68万吨,对苯能耗较年目标降低52.78千克标油/吨,其中2月份对苯能耗创历史*好水平,实现生产节能“双赢”。

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