“通过持续优化调整,一个月来,1号CFB锅炉运行参数正常,床料恶化造成排渣口堵塞问题彻底解决,锅炉‘便秘’已经痊愈。”7月18日,广州石化动力事业部动力二站副站长蒋利伟在交接班时说。
6月中旬,动力二站机炉一班1号CFB锅炉主操在对该炉进行排渣时,发现冷渣器排渣量小、排渣温度偏低,加大排渣阀开度也无法提高排渣量和排渣温度。通过现场检查,核对锅炉各运行参数后,操作人员确认是锅炉炉内床料恶化造成排渣口堵塞。
为此,动力二站技术人员马上对该炉进行工艺调整,通过降低锅炉负荷、加大锅炉底部流化风量、适量提高炉膛负压、增加物料循环倍率等措施,提高床料流动性。同时,脉冲调整锅炉输渣带流化风,全开排渣阀排渣,并组织人员对锅炉冷渣器两侧排渣口及输渣带进行疏通,确保大块结焦物不挡住排渣口,确保锅炉维持正常排渣和运行。
经过两天一夜的处理,两侧冷渣器排渣温度持续上升,排渣量逐渐增多,锅炉床料流化状况得到好转。
动力二站还通过改变入炉石油焦的粒径配比,增加粗颗粒石油焦的比例;适当增加烟气脱硫岛消石灰用量,减少炉内石灰石(脱硫剂)用量,避免过多石灰石在炉膛内降低床料流动性;加强掺煤燃烧,改善床料结构,提高流动性;提高锅炉飞灰再循环系统飞灰量投用率,减少石灰石用量等优化操作,确保锅炉床料完全流化。
在各方的共同努力下,1号CFB锅炉各运行参数恢复正常,实现满负荷运行。
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