“针对夏季东营港气温高空气湿度大给装置高负荷生产带来的困难,我们通过有针对性的高负荷攻关,优化催化剂系统吹扫风补时间,为反应器增加空气量,提高丙烯进料量,确保超额完成月度生产计划任务。”7月30日,科鲁尔公司生产运行部副部长杨鸿利介绍。
今年以来,科鲁尔公司认真贯彻落实集团公司“建得起、开得好、稳得住,还要创效益”相关要求,抓住丙烯腈价格上涨有利时机,积极优化生产方案,持续开展技术攻关,深挖装置潜力。截至7月30日,累计生产丙烯腈9.08万吨,超年计划进度4.2%,实现稳产增效。
丙烯腈是科鲁尔公司的主要创效产品。2月以来,随着丙烯腈价格逐步回暖,科鲁尔公司通过调整反应温度、压力等工艺参数,有效降低丙烯腈聚合程度,丙烯腈收率在80%以上,丙烯进料负荷达到装置建成以来*高,为行业*好水平。
为确保装置安全平稳生产,科鲁尔公司运行保障部人员每月对大机组开展技术攻关,使设备运行与工艺参数相匹配,在对重点设备实行五位一体巡检基础上,增加巡检频次,查找设备隐患,及时处理设备故障,做到问题不过夜。投用原料罐区紧急切断系统,球罐一旦发生泄漏,会同时切断生产装置区供料、装卸车系统,为装置提供安全保障。今年以来,装置仪表、电气设备投用完好率达100%,设备运行平稳率在98%以上,非计划停工为零。近几个月,丙烯腈装置负荷逐月攀升,产品产量屡创新高,5月丙烯腈产量达1.35万吨,创投产以来单月*好纪录。
在装置高负荷安稳运行的基础上,科鲁尔公司还制定19项优化增效措施,确定10大攻关项目,成立7个攻关组,围绕提高精制回收率、降低物耗能耗等开展技术攻关,努力降本增效。
丙烯腈装置萃取水换热器是丙烯腈装置核心设备,为回收塔提供低温萃取水。在生产运行过程中,聚合物不断积累,造成换热器列管堵塞,影响装置正常生产,运行周期只有3个月。他们通过开展技术攻关,对萃取水换热器实施在线反冲洗,避免了装置负荷波动,降低了检修成本,效果远超预期。目前,科鲁尔公司已将此方法推广应用到贫富水、吸收水换热器,助力丙烯腈装置长周期稳定运行。
他们持续开展标准泵区、标准罐区、标准机柜间建设,组织党员每月开展主题党日,带头查隐患、消除跑冒滴漏及工艺设备瓶颈,降低蒸汽消耗,减少蒸汽损失,在保障自给的前提下,不断增加外供蒸汽输出量。5月,外送蒸汽创投产以来单月*高纪录。仅外送蒸汽一项,今年以来就增效300余万元。
相关资讯