7月31日,在金陵石化2号催化汽油吸附脱硫装置,中国石化技能大师孙同根带着攻关组成员现场查看吸附剂运行参数。今年以来,金陵石化在装置连片大修、生产负荷不足的情况下,开稳两套催化汽油吸附脱硫装置,生产汽油229.7万吨,尤其是2号催化汽油吸附脱硫装置在上半年集团公司29套同类装置达标竞赛中,排名第一;7项竞赛指标中,装置吸附剂单耗、能耗指标保持第一。
吸附剂单耗降至0.01千克/吨
7月26日10:00,公司炼油二部七工区工艺五班主操张云峰,巡检来到2号催化汽油吸附脱硫装置,打开吸附剂管线上的小取样口阀,很快取出样品送去检验。采用小取样口是装置降低吸附剂消耗的方法之一。
吸附剂是装置生产的重要原料,价格昂贵。因此,在保持装置正常生产的同时,如何降低其消耗是需要攻克的难题。为此,技术人员在孙同根带领下不断优化生产,在保证产品质量合格的前提下,通过细化操作,降低吸附剂循环量和再生强度;通过加强吸附剂管线测厚,防止管线泄漏导致吸附剂跑损。
他们通过多年观察和分析,实施技术革新,改进现场吸附剂的采样器,将原用5升采样器更换为10毫升采样器,保证了采样既不造成浪费又不会堵塞管道影响生产。此外,通过监控吸附剂硅酸锌含量、控制原料水分、调整再生催化剂强度等,减少吸附剂单耗。
“经测算,实施后每年可节省吸附剂1吨左右。”该公司炼油二部七工区主管于善宝说。上半年,该装置生产国6汽油56万吨,吸附剂单耗由上年0.013千克/吨降至0.010千克/吨,保持了*。
装置能耗降至4.4千克标油/吨
7月26日12:00,2号催化汽油吸附脱硫装置操作工林峰翻阅操作系统数据,此时再生塔顶压力为0.63兆帕,属于正常。通过优化再生塔压力来减少蒸汽消耗,是装置实施节能降耗的措施之一。
今年以来,装置结合增产节约、增收节支要求,激励职工积极提报节能合理化建议、加强现场节能管理、优化工艺操作,全力降低装置能耗。工区采用将2号催化汽油吸附脱硫与MTBE装置的低压蒸汽管线联合的建议,把催化吸附脱硫装置多余的低压蒸汽供给MTBE装置加热,充分回用热源,防止浪费。通过加强现场管理,消除蒸汽系统漏点近30处,完善管线保温。为原料换热器E101到热高分罐之间近80米长管道更换新型保温材料,减少热量散失。实施后,每天节约低压蒸汽12吨,节支1500元。
同时,技术人员通过优化工艺,细化操作,降压降温,在满足生产需要的情况下,将稳定塔压力由0.68兆帕降至0.65兆帕,并降低稳定塔底温,将塔底温度由128摄氏度降至124摄氏度。实施后,每天减少蒸汽消耗7吨。
前7个月,2号催化汽油吸附脱硫装置能耗由4.7千克标油/吨降至4.4千克标油/吨,指标位列集团公司同类装置前列。
装置平稳率保持在98%以上
7月26日14:00,公司工区主管于善宝打开工艺技术信息管理系统,查看到2号催化汽油吸附脱硫装置实时平稳率为98%。尽管如此,他还是叮嘱班组严格操作、仔细巡检,不能麻痹大意。
今年以来,公司完善工艺技术信息管理系统,实现生产平稳率实时监控、工艺资料再线生成、工艺卡片在线考核等信息化管理。“该系统还具有装置生产平稳率、合格率等数据推送功能。”公司技术质量处工艺技术科长杨明辉介绍。
2号催化汽油吸附脱硫装置将运行参数嵌入系统,系统自动采集并计算装置平稳率等数据,每天及时传送给管理人员,出现异常及时处理,确保生产安稳。同时,他们将传统的数据类台账逐步改为系统实时采集生成,并增加异常数据筛选功能,既减少了技术人员做报表时间,又能及时发现问题,提高工作效率,提升装置运行平稳率、合格率及产品质量。目前,装置已实现质量日台账自动采集。
工区将装置生产的平稳率、辛烷值损失、能耗等关键参数的基本、提升、对标指标进行上墙公布,长期在班组开展劳动竞赛,时刻提醒员工精细操作、精心巡检、创先争优,保持装置安稳长满优运行。上半年,2号催化汽油吸附脱硫装置平稳率保持98%以上。
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