“塑料电仪车间急需一台ABB变频器,型号为ACS800,请各车间予以协助。”7月23日20点,一条求助微信在扬子石化电仪中心生产管理群里发出。
原来,塑料厂1号聚丙烯装置A线造粒切粒机变频器突遇故障,A线造粒机组紧急停车。经过检查,切粒机变频器内部板卡短路故障,无法修复,只能整机更换变频器。
“没有ACS800,但有一台ACS880,型号参数一致,但尺寸略大,是否还有安装空间?”很快收到回复。“恐怕不行,柜内空间有限,ACS880变频器无法安装。”“塑料电仪做好配合,一会儿变频器厂家携带ACS800变频器备件进厂更换。”几分钟后,分管电气的电仪中心副经理章新给予回复。
22点,厂家带着一台崭新的ACS800变频器到达现场。现场作业人员立刻分成两组,一组配合厂家进行变频器的拆除、安装,以及元器件检查紧固等工作;另一组对正在运行的1号聚丙烯 B线切粒机变频器各个参数进行记录。
7月24日1点,新变频器安装完毕。现场作业人员立即转入参数设定环节。1点30分,参数设定完成,交给工艺试车。但是一开车就报警,根本无法正常运行。“真倒霉。”现场作业人员禁不住嘟囔道。车间副主任房惟如拿起变频器说明书,仔细研究起来。
“看来是补偿参数设定有问题,需要修改。”房惟如在与厂家技术员交流后得出结论。在修改了补偿参数后,开车成功。此时,距离故障发生仅过去6小时。扬子石化电仪中心团结协作,信息互通,资源共享,消除了制约生产装置的瓶颈。
标签:
相关资讯