湖北化肥公司合成氨部围绕成本控制目标,持续开展工艺优化、强化现场管理,深挖合成氨老装置节能潜力,吨氨耗蒸汽、耗电等主要能耗指标分别低于攻坚创效目标10%、12.3%。
持续工艺优化。运行部技术创效攻关团队紧盯影响能耗指标的瓶颈,将功夫下在现场,制定提高合成气压缩机进口原料气压力、提高床层热点温度、利用富余0.35兆帕低低压蒸汽替代0.7兆帕低压汽提蒸汽、停运再循环风机等8项措施,全方位开展工艺优化调整,不断降低装置能耗。仅提高合成气压缩机进口原料气压力0.2兆帕一项,降低压缩机转速200转左右,每小时节约蒸汽消耗4.37吨。
强化现场管理。深入开展“查隐患、找缺陷、避免事故”活动及装置泄漏隐患排查等专项排查,及时将跑冒滴漏录入设备管理系统,形成闭环,确保装置高负荷、低消耗;结合每日专业检查、每周五方联检及每月工艺指标合格率抽查,严控合成氨装置关键指标,纳入专业考核,倒逼运行部找差距、想办法、定措施,持续跟踪指标优化情况,确保工艺指标合格率≥96%,进一步提升装置运行水平。
他们还修订完善绩效考核、班组劳动竞赛细则,将主要能耗指标纳入竞赛,将竞赛奖励金额提高至运行部基本绩效8%,并形成日统计、周分析、月考核的机制,激励员工比学赶超,立足岗位精益管理、优化操作,把一切成本皆可控理念落实到每道工序,实现颗粒归仓。6月,公司合成氨产品能耗较国家限制标准降低6.5%,创单产合成氨模式最好记录。
(张爱红)
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