湖北某木业有限责任公司拥有一条实际年产量45万方的人造板生产线,采用德国西途平压线,全厂电费约2400万元/年。2019年6月签订WOES节能系统合同,共布置了97个电力监测点。在车间办公室建设系统总站,所监测区域包括:备料工段(削片、刨片、秸秆制备)、秸秆木质刨花再碎、筛选、风选、打磨、干燥等区域重点用能设备、各高低压配电室。采集设备类型为:多功能电表,通讯连接采用RS485网络、光纤网络。在节能设备改造和节能系统调试完成后,我公司派遣了一个由木业节能研究人员、软件实施人员等专业技术力量组成的应用研究小组到该用户现场,主要完成了以下工作:
(1)培训用户熟悉节能系统的功能模块,推动用户尽快使用节能系统来指导生产与能源管理工作;
(2)指导用户合理使用节能设备使之发挥出节能效益;
(3)与用户一起深度挖掘分析系统采集的能耗数据,发现能耗漏洞并制定、改进相应的管理措施;
(4)结合日常生产、能源管理的实际情况,定制报表和模块满足个性化的管理需要。
经过我公司技术人员的努力和用户方的大力配合,借助于节能系统的节能策略和分析诊断功能,目前该节能系统项目在设备运行优化、工艺管控优化、管理策略优化等方面均取到了不菲的节能收益,具体如下:
空压机运行优化
该木板厂的空压站共有3台空压机,一般运行2台,通过节能系统的电动机经济运行模块,发现空压机加卸载时间频繁,对该台空压机采用WDJ-D系列节电器进行节能改造,并将空压机压力信号接入电机节电器的通讯接口,实现压力闭环调节,减少空压机的卸载时间,每年为企业带来9.8万的节能收益。
空转待机分析
通过节能系统的关联设备联锁分析模块,发现削片工段-削片机停机或换刀片时,皮带机存在空跑现象,一天3小时左右;根据此情况,利用系统每月自动生产空转统计报表,并抄送各工段相关岗位,提高了一线操作人员的管控意识。经过前期试验,配合相应的硬件施工,上述设备的空转情况得到大幅度减少,每年为企业带来15万的节能收益。
分析诊断
通过节能系统的分析诊断模块,发现当砂光机负荷降低时,砂光送风机未合理调整频率(或转速),存在能源浪费情况。通过与生产工艺人员沟通,根据工艺指标要求确定合理调整范围,每年能节约电费10余万元。
总结:该节能系统项目已在现场稳定运行2年,在降低能耗、提升效率、保障运行等方面为用户提供了各种节能降耗的措施和技术支持,取得了非常好的经济效益,一年的节能效益约34.8万元,同时通过远程平台为企业的节能降耗工作提供持续的节能服务。
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