近期,四分厂收到一批科研转量产的Z系列某产品燃烧室壳体的紧急生产任务。分厂要求焊接工序必须要在一个月之内完成,否则将影响后续生产进度。
该产品部件较大,材料为高碳淬火件,硬度特别高,焊接难度非常大。在时间紧,任务重的情况下,043车间钳焊班班长朱雄成带领徒弟黄海涛加班加点突击生产任务。
他俩将两件原材料利用焊接工装安装在焊接机床上,准备进行首件焊接。固定好材料后,黄海涛旋转主轴,用百分表检测产品同轴度,发现同轴度居然超差了0.4毫米。这显然不符合工艺标准要求。他继续边检测边观察,发现两件材料的待焊部位下面存在错位张开的情况。他分析可能是工装的焊接部位较重,压迫了靠近主轴的材料尾端和靠近尾座的材料前端,导致产品焊接部位下端没有紧密贴合。
朱雄成思考着,如何将工装和产品的焊接部位支撑起来,使得两件材料保持在同一水平线上。很快,他想到了一个办法:自制一个中心架,放置靠近主轴的材料尾端底部,用于支撑工装的重力。该方案使用后,产品重新进行打表检测,同轴度降到了0.2毫米的标准范围内。
攻下了第一个生产瓶颈后,他们对产品进行焊接,随后将产品运至六分厂进行退火。在完成退火后,计量理化中心通过X射线检测产品时发现,焊接部位存在裂纹。朱雄成分析以前在夏天都是这样完成焊接工作的,没有出现任何问题。如今到了冬天,同样的操作流程就出现了裂纹,难道是环境的变化使得产品出现了“水土不服”吗?
朱雄成准备试一试,在寒冷的冬天里“创造”夏天的环境温度,尝试解决产品因急速降温出现裂纹的问题。他首先联系分厂生产室调度员,说明情况后,建议运输车辆在工房旁提前等待,产品完成焊接后立马装车运至六分厂安排进炉,期间不得有任何耽误。同时他通过分厂联系采购人员,购买了石棉备用。在焊接完产品后,焊接夹具先不拆下来,直接用石棉包裹住焊接部位,把温度锁住,转运至六分厂进炉前,再拆下石棉和夹具。
两个步骤的实施,使得产品焊接合格率从80%提高到96%,及时攻克了第二个生产瓶颈。最终他们通过不懈努力,在1月24日圆满完成了焊接任务,确保了后续工序的及时开展。
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